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静电引起甲苯装卸槽车爆炸起火事故
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静电引起甲苯装卸槽车爆炸起火事故

某年7月22日9时50分左右,某化工厂正在执行甲苯装卸任务的汽车槽车突然发生爆炸起火,将整辆汽车槽车包括车上约1.3吨的甲苯全部烧毁,造成2人死亡。

(一)事故经过

7月22日上午,某化工厂租用某运输公司一辆汽车槽车,到铁路专用线上装卸外购的46.5吨甲苯,并指派仓库副主任、厂安全员及2名装卸工执行卸车任务。约7时20分,开始装卸第一车。由于火车与汽车槽车约有4m高的位差,装卸直接采用自流方式,即用4条塑料管(两头套橡胶管)分别插入火车和汽车罐体,依靠高度差,使甲苯从火车罐车经塑料管流入汽车罐车。约8时30分,第一车甲苯约13.5吨被拉回公司仓库。约9时50分,汽车开始装卸第二车。汽车司机将汽车停放在预定位置后与安全员到离装卸地点约20m的站台上休息,1名装卸工爬上汽车槽车,接过地上装卸工递上来的装卸管,打开汽车槽车前后2个装卸孔盖,在每个装卸孔内放入2根自流式装卸管。4根自流式装卸管全部放入汽车槽罐后,槽车顶上的装卸工因天气过热,便爬下汽车去喝水。人刚走离汽车约2m,汽车槽车靠近尾部的装卸孔突然发生爆炸起火。爆炸冲击波将2根塑料管抛出罐外,喷洒出来的甲苯致使汽车槽车周边燃起一片大火,2名装卸工当场被炸死。约10分钟后,消防车赶到。经10多分钟的扑救,大火全部扑灭,阻止了事故进一步的扩大。火车槽车基本没有受损坏,但汽车已全部被烧毁。

(二)背景材料

据调查,事发时气温超过35℃。但汽车完成第一车装卸任务并返回火车装卸站台时,汽车槽罐内残留的甲苯经途中30多分钟的太阳暴晒,已挥发到相当高的浓度,但未采取必要的安全措施,直接灌装甲苯。

没有严格执行易燃易爆液体灌装操作规程,灌装前槽车通地导线没有接地,也没有检测罐内温度。

(三)事故原因分析

1、直接原因是装卸作业没有按规定装设静电接地装置,使装卸产生的静电无法及时导出,造成静电积聚过高产生静电火花,引发事故。

2、间接原因是高温作业时未采取必要的安全措施,因而引发爆炸事故。事发时气温超过35℃。但汽车完成第一车装卸任务并返回火车装卸站台时,汽车槽罐内残留的甲苯经途中30多分钟的太阳暴晒,已挥发到相当高的浓度,但未采取必要的安全措施,直接灌装甲苯。

(四)事故教训与防范措施

1、立即开展静电接地装置设施的检查和维护,加强安全防范,严防类似事故的发生。

2、完善企业的安全规章制度。事故发生后,针对高温天气,该企业明确要求,灌装易燃易爆危险化学品,除做好静电接地外,在装卸前,必须静置汽车槽车5分钟以上或采取罐外水冷却等方式,方可灌装。

3、进一步健全企业的安全管理制度,充实安全管理力量,落实好安全责任制,强化安全管理手段和措施。